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山东滨化100万吨/年延迟焦化装置一次开车成功
2008年10月23日,由中国石油工程建设公司华东设计分公司设计的山东滨化100万吨/年延迟焦化装置一次开车成功,生产出第一塔焦炭,目前装置运行平稳。本装置是滨化公司二期工程的重点项目,也是本期工程第一个投产的装置,它的投产成功为其它装置开工提供了很好的经验。 该装置属于新建装置,设计包含装置界区内的所有设施,包括焦化部分、冷焦水、切焦水部分、吸收稳定部分、干气脱硫、液化气脱硫醇部分。原料为高硫(质量含量为:4.5%)减压渣油,主要产品有干气、稳定汽油、焦化柴油、焦化蜡油和液化石油气,副产品为焦炭。 在设计中认真贯彻执行有关国家、行业制定的标准、规范和相关规定,在满足装置工艺、安全卫生及环保要求的前提下,选用成熟、可靠、先进、优良的工艺技术及设备,提高装置的技术水平。采用成熟、可靠、先进的一炉两塔延迟焦化工艺,自动控制系统采用DCS集散控制系统,从而灵活地实现了集中监测、操作和管理功能。 本次设计采用无污染的冷焦水密闭循环流程,对冷焦水全过程进行密闭循环处理,消除冷焦水对周围环境的污染。采用带顶盖的溜焦槽,防止除焦过程中焦炭和除焦水飞溅。为减少新鲜用水量、减少污水排放,接触冷却塔顶污水可排至冷焦水罐经隔油后,代替新鲜水作为冷焦水的补充水。 在施工中华东分公司派专业设计人员去施工现场进行技术服务,检查和解决装置建设过程中存在的问题,对开车过程技术指导,开工期间华东设计分公司总工程师率领相关技术人员亲临现场,配合指导开工,表现出良好的业务水平和敬业精神,保障了装置开工的圆满成功。

王丽 毕治国 报道 毕治国 摄影 图片说明:山东滨化100万吨/年延迟焦化装置全景 266071 青岛市延安三路113号甲 中国石油工程建设公司华东设计分公司 0532-83891983 |